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在水泥廠的節能改造中起著較為(wei) 重要的作用,在進行改造過後的項目方案中表示有效起到了提質增效、節能降耗的重要角色。
我們(men) 知道,水泥廠原料磨循環風機和窯尾高溫風機是水泥企業(ye) 耗電最多的風機,是風機節能改造的首選對象。窯頭排風機、窯尾風機、煤磨風機這三大風機主電機裝機容量也非常大,其節能改造省電空間也很可觀。用新型和磁懸浮風機替代傳(chuan) 統羅茨風機,是行業(ye) 節能改造的常規做法,值得推薦。
行業(ye) 應用例證:某水泥公司建有一條4500t/d水泥熟料生產(chan) 線,其煤粉計量與(yu) 輸送係統配備有兩(liang) 台轉子秤,煤粉製備車間布置在窯頭。窯頭、窯尾喂煤係統配套羅茨風機,窯頭羅茨風機實際操作表壓為(wei) 15kPa,窯尾羅茨風機為(wei) 23kPa,存在電機功率選型大、噪聲大(約 105dB)等問題。另外,羅茨風機屬於(yu) 上世紀技術,產(chan) 品采用機械軸承,需要潤滑油,噪音大,油水混合汙染嚴(yan) 重。為(wei) 解決(jue) 以上問題,公司決(jue) 定在窯係統錯峰停產(chan) 期間,用兩(liang) 台代替原羅茨風機。
2020年,該公司采購了2台為(wei) 窯尾送煤和窯頭送煤,保留原備用羅茨風機、電源及回路,風機選型時功率有一定的富餘(yu) 量且風機風壓為(wei) 工作風壓的1.25倍以上,保證原風量不降低、滿足生產(chan) 要求。
改造後,運行狀態穩定,能夠滿足窯爐生產(chan) 要求。
1)窯尾喂煤節能(節能率):117-75=42kW(36%)。按年運行300d計算,年節電量約302 400kW,電費按0.6元/kW·h計算,每年可節省電費181 440元。
2)窯頭喂煤節能(節能率):60-42=18kW(30%)。按年運行300d計算,年節電量約129 600kW,電費按0.6元/kW·h 計算,每年可節省電費77760元。
此外,風量、風壓、轉速均可調節。目前維護的重點是箱體(ti) 濾棉的清潔,確保壓差在有效範圍內(nei) 。設備如遇突發斷電及管道積煤時對風機啟動的影響有待驗證,懸浮風機出口壓力(或煤粉秤輸送出口壓力)值合理的設定還需要摸索。
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